
磨煤機(jī)減速機(jī)震動大處理方案:為徹底解決磨煤機(jī)震動大問題,制定以下處理方案,可以在機(jī)組大修中予以實施。首先清理磨碗積煤、風(fēng)室石子煤;然后將蝸輪蝸桿減速機(jī)放凈油,拆除聯(lián)軸器,用千斤頂拆卸磨煤機(jī)磨碗,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)向軸承磨損,游隙嚴(yán)重超標(biāo),對其進(jìn)行更換,復(fù)裝磨碗;第三步就是打開RV減速電機(jī)檢查孔,更換新蝸桿及蝸桿軸承,用紅丹粉著色檢查蝸輪、蝸桿的接觸及磨損情況,修復(fù)磨損蝸輪齒面;通過加1.6毫米墊子,調(diào)整RV減速機(jī)蝸輪、蝸桿嚙合間隙,使接觸斑點長度達(dá)到蝸輪齒寬的25-50%,接觸面靠近蝸輪上半部;檢查油質(zhì)情況,第四步清理蝸輪蝸桿減速機(jī)內(nèi)部銅沫等雜質(zhì)。更換新潤滑油,使其在停止運轉(zhuǎn)時齒輪油依然附著在齒輪表面,形成保護(hù)膜,防止重負(fù)荷、高轉(zhuǎn)矩和啟動時金屬間的直接接觸,減輕NMRV減速機(jī)蝸桿、蝸輪磨損。第五步檢查聯(lián)軸器磨損情況,聯(lián)軸器找中心。第六步進(jìn)行空載運轉(zhuǎn),若運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小,進(jìn)行帶負(fù)荷運行,檢查磨煤機(jī)運行蝸桿振動情情況,若帶負(fù)荷運行磨煤機(jī)運行蝸桿振動不符合要求,重新調(diào)整蝸輪、蝸桿嚙合面,使其達(dá)到最佳嚙合位置,直至磨煤機(jī)運行蝸桿振動符合要求。磨煤機(jī)帶負(fù)荷運行15天,檢查蝸輪、蝸桿磨合情況,檢查蝸輪蝸桿減速機(jī)的潤滑油質(zhì),不合格的及早進(jìn)行更換。
總結(jié):從最初的缺陷處理過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗,在實踐中最終找出造成RV減速機(jī)震動大的根本原因是上部軸承故障,并制定了針對性方案加以處理,使困擾多年的難題得以解決,為磨煤機(jī)用蝸輪蝸桿減速機(jī)震動大類似問題的處理提供了重要參考。磨煤機(jī)減速機(jī)震動大屬于比較特殊的情況,缺陷解決的時間跨度長,因為最根本的原因是由磨煤機(jī)上部導(dǎo)向軸承故障引起,而更換上導(dǎo)向軸承必須解體磨碗,工作量非常大,一般情況下都是由于RV減速機(jī)蝸桿軸承或下部推力、承力軸承故障造成的,處理起來相對也比較簡單,所以只要抓住一個關(guān)鍵點,即調(diào)整RV減速機(jī)中蝸輪和蝸桿嚙合在最佳位置就能夠解決。
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